Технологии Каражанбаса. Жармагамбетпов Т. У. Анализ применяемых технологий и их модификаций при разработке месторождения Каражанбас тепловыми методами
Скачать 261.13 Kb.
|
Рис. 6- Индикаторные диаграммы скв. 66 для : I — Кпр- 29т/(сут-МПа), 1982 г.; t- 27 °С; 2 — Knp- 14 т/(сут-МПа), 1982 (t --27 °С; 3 - Кпр - 26 т/(сут-МПа), 1983 г., t-31 °С; 4 — Kпр - 42 т/(сут-МПа>, 1984, t - 35 °С; 3,0'... 1,5' — шкала давления для индикаторных диаграмм 3 и 4 Рис. 7. Профили притока скв. 89 для: 1 — 01.10.83 г., dшт — 8 мм, qн -9т/сут, t=26°С, Кохв=0,25; 2 — 09.01.84 г., dшт - 8 мм, qн = 14 т/сут, t = 36 °С, Кохв.=0,58 Хотелось бы несколько шире охарактеризовать работу скважин участка ГЗУ-1 ВВГ (рис.8), на котором с августа 1981 г. был начат процесс ВГ. Процесс протекает успешно и все добывающие скважины реагируют на процесс. Характерным является то, что уже в первые месяцы после инициирования горения снижается темп падения дебитов. В среднем дебит скважин падает до 6,5 т/сут, а затем начинает расти и достигает максимальной величины (10... 12 т/сут), т.е. поднимается до первоначального уровня, зарегистрированного в апреле - мае 1982 г. В дальнейшем среднесуточный дебит скважин стабилизировался (8...9 т/сут безводной нефти). С августа 1983 г. с увеличением объемов закачки и вводом новых нагнетательных скважин дебит вновь увеличивается и достигает начального уровня (10... 12 т/сут) при незначительной обводненности продукции (7 %). При внедрении технологии влажного горения, а по некоторым участкам и сверхвлажного наблюдается рост дебита жидкости скважин, естественно, при увеличении обводненности продукции. Ведение сверхвлажного горения привело к снижению дебитов скважин по нефти и росту обводненности в 1985 г. Если средний дебит Рис. 8. Показатели работы скважин участка ГЗУ-1 при внедрении технологии внутрипластового горения: Р — расчетные дебиты естественного режима работы скважин; (Qвозд (1) — закачка воздуха, млн м3 /квартал; Qвод(П) — закачка воды, тыс.м3/квартал; Qh —добыча нефти, тыс.т/квартал; qн — дебит нефти, т/сут; В — обводненность, %; t —отработанное время, тыс.скв.-сут скважин в 1984 г. был равен 9,5т/сут при обводненности 14...16 %, то в 1985 г. он снизился до 8,4 т/сут, а обводненность составила 26...41 % в 1У квартале. В 1986г. при снижении водовоздушного отношения до норм' влажного горения дебит скважин по нефти вновь вырос до 9,4 т/сут. В последующем дебит скважин вновь падал, хотя и незначительно. Процесс продолжается и по сей день. В настоящее время скважины продолжают работать в основном в фонтанном режиме со средним дебитом нефти 7,2...7,4 т/сут и жидкости 10...12 т/сут при 25...30 % обводненности продукции. На 01.01.91 г. на данном участке было добыто 671,7 тыс.т нефти, из них в естественном режиме (по расчетам) добыто не более 83 тыс.т, т.е. можно сказать, что дополнительно за счет метода ВВГ добыто порядка 585...595 тыс.т нефти при нефтеотдаче по этому участку 32...35 %. За период разработки в нагнетательные скважины было закачано 249,78 млн м воздуха и 392,54 тыс.м3воды при среднем воздухонефтяном отношении 372,0 м3/т. Основным недостатком ВГ, как уже отмечалось выше, являются трудности управления процессом, отсутствие надежных методов управления и регулирования. Кроме того, при внедрении ВГ на месторождении Каражанбас существует ряд причин, которые не способствуют эффективности этого метода, тормозят его и способствуют недоброжелательному отношению к его развитию. Анализируя работу нагнетательного фонда скважин, необходимо отметить, что в первую очередь к отрицательным явлениям при ВГ приводит процесс низкотемпературного окисления нефти в пласте. В работах А.А.Сагиндыкова, А.Мурзагалисва и др. /5/ доказано: во-первых, после прохождения низкотемпературной тепловой волны в пласте остаются значительные (до50 %) количества нефти в виде неподвижного коксоподобного остатка; во-вторых, при низкотемпературном окислении нефти происходит значительное увеличение ее вязкости и образование стойких эмульсий; происходит загудронивание пласта. Однако в работах показана и возможность организации в пласте повторной высокотемпературной тепловой волны, позволяющей снизить негативные явления при процессе ВГ в низкотемпературном режиме. Процесс низкотемпературного горения на значительной площади промысла ВВГ объясняется следующими причинами. Во-первых, нарушением проектных решений по ведению ВВГ из-за отставания ввода компрессорных станций от ввода воздухонагнетательных скважин. Средняя приемистость воздухонагнетательных скважин составляет 5...6 тыс.м3/сут, а по проекту 20 тыс.м3/сут (темп нагнетания окислителя не менее 2 тыс м 3/сут на 1 м нефтенасыщенной толщины пласта). Отношение фактических и проектных темпов нагнетания достигает двух и более раз (по пласту Б — 0,8 тыс.м3/сут на 1 м). Значительное снижение средних темпов нагнетания воздуха является одной из основных причин ухудшения показателей технологической эффективности ВГ и перехода процесса в низкотемпературный режим окисления пластовой нефти. Во-вторых, по ряду скважин в разное время по техническим причинам допускались длительные перерывы, или значительные ограничения в нагнетании окислителя после инициирования горения, а последующий запуск проводился без повторного инициирования. В-третьих, отсутствие надежных и эффективных средств для ведения инициирования горения, из-за чего по раду скважин до создания процесса внутрипластового горения закачиваются значительные объемы окислителя. Необходимо отметить и возможность влияния на переход к режиму низкотемпературного горения увеличенного водовоздушного отношения (ВВО) при ведении процесса ВВГ. Доказательством этого является испытание технологии периодической закачки окислителя на участке ГЗУ-1, где при превышении проектной величины ВВО в 2 раза (0,002 м3/м3) при ведении влажного горения было зарегистрировано снижение дебитов не только нефти, но и жидкости. В целях увеличения охвата по толщине продуктивного пласта воздействием ВГ и в конечном результате увеличения нефтеотдачи на месторождении проводились испытания технологии термического воздействия в сочетании с применением пенных систем. Ниже дана более подробная характеристика внедряемых и находящихся в испытании модификаций ВГ. Таким образом, внедрение процессов внутрипластового горения на месторождении Каражанбас показало значительную технологическую эффективность их для разработки нефтяных месторождений высоковязких нефтей. ТЕХНОЛОГИЯ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ НАГНЕТАНИЕМ ОКИСЛИТЕЛЯ Технология предназначена в условиях крупной по запасам залежи нефти для интенсификации процесса разработки за счет рационального использования мощностей по компримированию воздуха (окислителя) на стадии наращивания масштабов применения термического воздействия на пласты и является дальнейшим развитием технологии влажного внутрипластового горения. Рациональное использование мощностей по компримированию воздуха осуществляется с перерывами в нагнетании воздуха в отдельные разрабатываемые элементы залежи, в течение которых проводится закачка в пласты ненагретой воды (морской, пластовой или пресной). Продолжительность периода перерыва нагнетания воздуха (окислителя) в повторяющихся циклах должна составлять 25...40 % календарного времени. Нагнетание воздуха проводится совместно - раздельно с нагнетанием воды с ВВО, равным 0,0023...0,0028. Продолжительность периода нагнетания водовоздушной смеси в каждом из циклов должна находиться в пределах 24...60 сут. Технологический процесс внутрипластового горения с периодическим прекращением нагнетания окислителя (ПВГ) необходимо осуществлять в течение 3...5 лет на элементах залежи, подвергавшихся термическому воздействию в течение I ...2 лет по базовой технологии ВВГ. Технология ПВГ должна компенсировать в период ее применения сокращение на 25...40 % удельных затрат воздуха (окислителя) на добычу нефти и соответственно обеспечить увеличение объемов добычи нефти за счет использования высвобождаемых мощностей по компримированию на новых элементах залежи. Технология ПВГ создает возможность интенсификации разработки залежи нефти в целом в сравнении с технологией ВВГ" за счет увеличения числа элементов, охватываемых термическим воздействием при одинаковых мощностях по компримированию воздуха. Технология ПВГ не требует дополнительных капиталовложений на обустройство элементов залежи. Предварительные испытания данной технологии были проведены в сентябре 1987 г. на участке воздухонагнетательныхскв.79; 80; 1; 81; 82, приемочные — в декабре 1987 г. Переход от технологии ВВГ к технологии ПВГ по меньшей мере не привел к снижению дебитов добывающих скважин и общего уровня добычи нефти с участка испытания. Применение технологии ПВГ обеспечило уменьшение удельного расхода воздуха на добычу нефти с 465 м3/т в период, предшествовавший испытанию (май - декабрь 1986 г.), до 364 м3/т в период испытания (январь - декабрь 1987 г.), или более чем на 20 %. При внедрении технологии ПВГ получена дополнительная добыча нефти за счет частичного высвобождения рабочего агента (воздуха) на элементах участка испытания и его использования для организации термического воздействия на новых .элементах залежи. Учитывая, что суммарный объем уменьшения расхода воздуха на участке испытания в период проведения испытаний составил 4,317 млн м3, а удельный расход агента на добычу нефти в условиях применения технологии ВВГ по группе скважин стабильного фонда составил З80...460м3/т, суммарный объем дополнительной добычи нефти за этот период приблизительно составил 8 тыс.т и был распределен по большинству элементов залежи вне участка испытания. При равенстве дебитов скважин, а следовательно, темпов выработки запасов нефти при проведении термического воздействия технологиями ВВГ и ПВГ другим показателем оценки эффективности технологии ПВГ является сокращение сроков разработки залежи нефти в целом в условиях ограниченных мощностей по компримированию воздуха. В 1988 г. воздухонефтяное отношение на участке испытания технологии ПВГ несколько возросло, но все же было ниже среднего по разрабатываемым элементам залежи с применением ВВГ, что дало экономию агента (воздуха) порядка 1,44 млн м3 и возможность использовать его на других, вновь вводимых участках под термическое воздействие. Расчетная дополнительная добыча нефти за счет экономии воздуха составила около 1800 т. Обводненность продукции, получаемой с участка испытания, несколько возросла и в среднем за год составила 51 %. Расширение внедрения данной технологии продолжается. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ В СОЧЕТАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕННЫХ СИСТЕМ Технологический процесс предназначен для использования при разработке залежей нефти в терригенных слоисто-неоднородных коллекторах, проводимой с применением метода внутрипластового горения, и направлен на повышение конечной нефтеотдачи за счет увеличения коэффициента охвата пласта воздействием. Поставленная цель достигается за счет периодического нагнетания в пласт на стадий проведения процесса внутрипластового горения пенообразующих композиций, представляющих собой водный раствор, содержащий 1,0...1,5 % ПАВ типа неонол или ОП – 10 и 1 % КМЦ или 0,06... 0,01 ПАА. Перед нагнетанием пенообразующей композиции в пласты закачивается 1%-й раствор щелочного реагента в пресной, пластовой или морской воде в объеме 2...3 м3 на 1 м нефтенасыщенной толщины. Нагнетание этих композиций приводит к созданию в выжженных, т.е. наиболее проницаемых, зонах пласта пенных систем, обладающих высокими сопротивлениями фильтрации через них газа (воздуха) и тем самым обеспечивающих выравнивание фильтрационных сопротивлений разнопроницаемых слоев неоднородных терригенных пластов. Технологический процесс реализуется на элементах залежи, разрабатываемых методом ВВГ не менее 2 лет, т.е. в условиях развитой зоны прогрева. Экономический эффект от применения технологии достигается за счет уменьшения удельного среднегодового расхода воздуха на добычу нефти и интенсификации процесса разработки залежи в результате увеличения охвата пласта воздействием. Для проведения испытаний данной технологии выбран участок, расположенный в длительно эксплуатируемой части промысла ВВГ и включающий три нагнетательные скважины — 2131, 2132, 2134. В декабре 1988 г. в эти скважины было проведено нагнетание пенообразующей композиции в объеме соответственно 320, 500, 960 м3 1 %-го раствора неонола в пресной воде, стабилизированного высокомолекулярным полиакриламидом концентрации 0,06 %. Второй цикл нагнетания пенообразующей композиции был проведен в мае — июне 1989 г. В скв.2131 и 2132 было последовательно закачано соответственно 400 и 500 м3 пенообразующей композиции, суммарное содержание неонола и полиакриламида в которой по данным анализа проб раствора в пределах 0,81 %. В скв.2134 было закачано 900 м3 композиции с суммарным содержанием реагентов 0,74 %. До закачки пенообразующей композиции в нагнетательных скважинах геофизическими методами определяли профиль приемистости. Повторное снятие его проводили по завершению нагнетания пенообразующей композиции и возобновления нагнетания воздуха. Для проведения анализа результатов испытания технологии добывающие скважины были разбиты на три группы в зависимости от вскрытия в них нефтенасыщенных горизонтов (пластов) и расположения относительно нагнетательных скважин и промысловой практики реагирования на процесс ВВГ. Исходя из этого наибольшая вероятность реагирования приходится на скважины первой группы и отсутствие его — на скважины третьей и второй,- поэтому они, в первом приближении, взяты как фоновые. Введение в пласт пенообразующей композиции привело к снижению приемистости воздухонагнетательных скважин. Если до закачки удельная приемистость нагнетательных скважин была 4743 м3/МПа (скв. 2131) и 1583 м /МПа (скв. 2132), то в период испытания она снизилась до 2913 и 1151 м3/МПа соответственно. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о формировании в пласте пенной системы и резком повышении фильтрационных сопротивлений в зоне ее образования. После введения в пласт пенообразующей композиции существенно увеличились дебиты нефти скважин первой группы и столь же существенно снизилась обводненность продукции (рис.9). Характерным при этом являлся быстрый отклик скважин данной группы на создание пенных систем. Дебиты скважин группы с января 1989 г. увеличились, по сравнению, с ноябрем-декабрем 1988 г. примерно в 2 раза (с 3,9 до 7,3...9,4 т/сут) и удерживались на этом уровне до конца анализируемого периода (июль 1989 г.). В этот же период времени динамика среднесуточных дебитов нефти скважин второй и третьей групп была Рис. 9. Показатели работы скважин различных групп на участке испытания пенных систем: а — обводненность; б — дебит нефти; 1,2, 3 — соответственно первая, вторая, третья группы скважин; ЗПК — закачка пенообразующей композиции; А — среднее значение за год практически одинаковой, а величина их была достаточно стабильной, изменяясь соответственно в пределах 5,5...7,2 и 4,1...7,2 т/сут, а средний дебит за период испытаний был на уровне 5,6 и 5,3 т/сут, т.е. практически не изменился по отношению к ноябрю-декабрю 1988 г., когда он был равен 5,1 т/сут для обеих групп. Вообще-то необходимо отметить, что закачка пенообразующей композиции оказала определенное (незначительное) влияние на добывающие скважины второй группы. Аналогичная картина наблюдалась в отношении обводненности. Если в сравнении с ноябрем-декабрем 1988 г. по первой группе скважин обводненность продукции в период испытания (январь — июль 1989 г.) снизилась с 61 до 42 %, то во второй — с 23 до 11 %, а по третьей осталась без изменения (34,4 и 33,7 %). Следовательно, динамика обводненности продукции также свидетельствует о некотором влиянии формирования пенных систем на скважины второй группы. В период испытания (с января по июль 1989 г.) за счет формирования в пласте пенной системы было дополнительно добыто 3,49 тыс.т нефти, а удельная дополнительная добыча нефти на 1 т расходуемых агентов составила 102 т, т.е. экономическая рентабельность применения пенных систем поданным предварительных испытаний несомненна. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НИТРАТА АММОНИЯ Одним из методов повышения эффективности процесса внутрипластового горения может быть применение различных химических реагентов, интенсифицирующих процесс окисления нефти. Тепло, аккумулированное выжженной зоной, возможно использовать не только для испарения воды или нагревания нагнетаемой в пласт водовоздушной смеси (варианты влажного и сверхвлажного горения), но и для "запуска" ряда экзотермических процессов, полезных для увеличения нефтеотдачи, и осуществления термохимических преобразований нефти. В этом случае использование тепла выжженной зоны для осуществления целевых химических процессов открывает широкие возможности и для интенсификации сверхвлажного горения, так как характерный для этого варианта внутрипластового горения уровень температуры в выжженной зоне (200...250 °С) вполне достаточен для термораспада большого числа химических соединений. Процесс осуществляется путем закачки в пласт 60...63 % раствора нитрата аммония. Процесс реализуется на участках месторождения, где внутрипластовое горение протекает в низкотемпературном режиме. Сущность технологического процесса заключается в том, что введенный в пласт нитрат аммония при температурах 200...250 0С (уровень температур, вполне достигаемый при влажном и сверхвлажном горении) разлагается с выделением дополнительного количества тепла и, самое главное, веществ, ускоряющих внутрипластовое горение, — оксидов азота и кислорода. Так, при разложении10 т нитрата аммония дополнительно выделяется до 4,6...5,0 млн кДж тепла. Испытание технологии проводили на воздухонагнетательной скв. 1823. На скважине была проведена закачка нитрата аммония в количестве 7,5 м3. Нитрат введен в пласт в виде водного раствора массовым содержанием 47...50 %. Однозначно оценить эффективность данной технологии не представляется возможным. Необходимо провести повторное испытание технологии с соблюдением ТЗ и ПМ. ТЕХНОЛОГИЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА Технологический процесс предназначается для высокотемпературного инициирования внутрипластового горения в призабойной зоне продуктивных пластов. Процесс осуществляется путем закачки суспензии углещелочного раствора (УЩР) на нефтяной основе в трещины, образовавшиеся в результате гидроразрыва пласта и нагрева призабойной зоны электронагревателем до температуры воспламенения УЩР. По базовому способу инициирование проводят при относительно невысокой температуре (520...570 К), при этом значительная часть тепла потребляется на подготовку топлива ("нефтяного кокса") в призабойной зоне скважины, что обусловливает длительность инициирования и его низкую надежность. Сущность технологического процесса заключается в том, что УЩР имеет более низкую (370 К), чем нефтяной кокс (460 К), температуру воспламенения в условиях месторождения Каражанбас (4,0M Па) к тому же для его подготовки не требуется дополнительного количества тепла. Поэтому инициирование ВГ может быть достигнуто при меньшей продолжительности работы электродвигателя на забое скважины (за З...5сут). Кроме того, при сгорании 1 т УЩР происходит выделение дополнительно 19,6 ГДж (4,7 Гкал) тепла, что эквивалентно непрерывной работе электронагревателя на забое скважины в течение 12 сут. Это приводит к повышению надежности технологического процесса и устойчивому распространению фронта горения по нефтяному пласту. Испытание технологии проводили в феврале — сентябре 1991 г. на нагнетательных скв. 2228 и 4216 участка ВВГ. Данная технология доказала свою технологическую эффективность, показала высокую надежность, снизила продолжительность инициирования до 1...5 сут. Применение технологии возможно в промышленном масштабе. ТЕХНОЛОГИЯ ПАРОТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Механизм извлечения нефти при нагнетании в пласт теплоносителя основывается на изменении свойств нефти и воды, содержащихся в пласте, в результате повышения температуры. При этом интенсивно снижается вязкость нефти, происходят ее термическое расширение, испарение легких фракций и другие процессы. Все это в совокупности способствует увеличению коэффициентов вытеснения и охвата пластов воздействием как по толщине, так и по площади залежи. Данный процесс заключается в том, что в продуктивном пласте путем распределения нагнетания. теплоносителя создается линейный тепловой фронт, который, перемещаясь по направлению к рядам добывающих скважин, обеспечивает вытеснение нефти. Для многорядных систем размещения скважин предусматривается перенос нагнетания теплоносителя в добывающие ряды после прорыва пара. По завершении создания тепловой оторочки требуемых размеров проводится закачка ненагретой воды в нагнетательный рад. Последняя, проталкивая тепловую оторочку вглубь пласта, обеспечивает дальнейшее вытеснение нефти к забоям добывающих скважин. Наличие разнопроницаемых прослоев в продуктивных коллекторах обусловливает различные размеры оторочек и различный темп нагнетания теплоносителя, обеспечивающие максимальный охват пласта тепловым воздействием. Кроме того, предусматривается проведение селективной изоляции высокопроницаемых прослоев в добывающих скважинах после прорыва по ним теплового фронта. В отдельных случаях для увеличения охвата пласта процессом воздействия могут осуществляться временные переводы добывающих скважин в нагнетательные. Параметры теплоносителя на устье нагнетательной скважины: температура — 250...300 °С, давление — 4...7 МПа, темп нагнетания 6,6...7,4 т/т.м) и объем нагнетания—0,6... 1,0порового объема пласта, которые определяются конкретными геологическими условиями объема разработки. Обустройство промысла ПТВ позволило начать эксплуатацию залежи с мая 1982 г. В первый период, с мая по ноябрь 1982 г., добывающие скважины эксплуатировались на естественном режиме, что привело в конце периода к снижению добычи по этому участку почти вдвое. Дебиты скважин упали с 7,0...7,5 до 3,8 т/сут, обводненность продукции составила 0,2...3,5 %. С пуском в эксплуатацию в ноябре 1982 г. парогенераторов и началом процесса паротеплового воздействия гидродинамические характеристики разрабатываемого участка улучшились: дебиты возросли, пластовое давление стабилизировалось. Основные черты динамики процесса ПТВ наиболее полно можно проследить по работе скважин первоочередного участка, который был пущен в эксплуатацию в мае-июне 1982 г. и где впервые на промысле ПТВ был начат процесс. В начальный период закачка теплоносителя привела к увеличению дебита жидкости и росту обводненности продукции. Отборы нефти изменились незначительно. Реакция скважин проявилась спустя 4 мес после начала воздействия. Дебиты скважин по нефти существенно возросли при одновременном росте дебитов жидкости. Процесс ПТВ привел не только к увеличению дебитов скважин, которые могли возрасти за счет роста пластового давления, но и к увеличению продуктивности скважин как по жидкости, так и по нефти (рис. 10). Увеличение коэффициентов продуктивности скважин могло произойти' за счет снижения вязкости нефти при повышении пластовой температуры (повышение начальной пластовой температуры на 2...3 °С уже ведет к снижению вязкости пластовой нефти на 30...50 МПа с) и увеличения Рис. 10. Индикаторные диаграммы по скв. 622 ПТВ: I — Кпр -26т/(сут-МПа), 1982 г., безводная нефть; 2 — Кпр - 150 т/(сут-МПа), 1982 г., 15 % воды; 3 — Кпр - 21 7 т/(сут-МПа), 1983 г., 72 % воды; 4 — Хпр-- 375 т/<сут-МПа), 1983 г., 83 % воды работающей толщины пласта. Об увеличении работающей толщины пласта свидетельствуют материалы промысловых исследований методом потокометрии, которые показали рост коэффициентов охвата в целом по участку ПТВ (1985 г. — 0,36; 1986 г. — 0,33; 1987 г. — 0,38; 1988 г.— 0,4; 1989 г.—0,34; 1990 г. — 0,51). Высокий уровень отборов нефти на данном участке с высокой плотностью сетки скважин (100x100 м) держался в течение 4...5 мес, затем началось снижение отборов нефти при некоторой стабилизации дебита жидкости, т.е. увеличивалась обводненность продукции, которая через 11 мес после начала процесса достигла 70...75 %. Таким образом, особенностью процесса ПТВ для залежей месторождения Каражанбас являются быстрый прорыв конденсата пара в добывающие скважины при высокой плотности сетки (1 га/скв.) скважин и высокий темп роста обводненности продукции добывающих скважин. За 8... 10 мес непрерывной закачки теплоносителя обводненность реагирующих скважин возросла до 60 % и более при начальном значении 1,0...3,5 %. Для более разреженной сетки скважин (150x150 и 200x200 м) темп роста обводненности продукции немного ниже. Так, по скважинам блока 14п, где закачка теплоносителя начата в октябре 1987 г. и ведется непрерывно уже 39 мес (этот блок выбран как базовый для сравнения с другими модификациями паротеплового воздействия), обводненность продукции добывающих скважин возросла с 34...35 до 64...65 % за время воздействия (рис. 11), т.е. увеличилась на 30 %. Высокая обводненность продукции скважин данного блока перед началом воздействия объясняется значительными дебитами приконтурных скважин с обводненностью до 65...80 %. По данному блоку (14п) уровень отборов нефти продолжает расти, т.е. он еще не вышел на максимальный. Следующей особенностью является запаздывание реагирования добывающих скважин на закачку рабочего агента. Если для плотной сетки оно составляет 2...4 мес, то для более редкой — 4...5 мес. Немаловажным фактором является неравномерное продвижение теплоносителя по площади. Как правило, только часть скважин активно реагирует на процесс закачки теплоносителя. Невысок пока и коэффициент охвата пласта по толщине закачиваемым теплоносителем (рис. 12) и в ряде скважин не превышает 0,25...0,4, причем в большинстве случаев из-за засыпки забоя скважин песком. |